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空壓機(jī)Ⅲ級(jí)活塞桿淬火工藝的改進(jìn)


  1引言我廠生產(chǎn)的空壓機(jī)(compressor)是往復(fù)活塞(piston)式高1空壓機(jī),分級(jí)壓縮。此處述說的活塞桿是在第級(jí)。它的端連接級(jí)鋁活塞,另端連接級(jí)活塞,在連桿和曲軸的帶動(dòng)下在氣缸內(nèi)做,速往復(fù)運(yùn)動(dòng),隨曲軸旋轉(zhuǎn)的不同角度(angle),活塞桿承載著拉應(yīng)力和壓應(yīng)力的交變應(yīng)力,這就要求活塞桿不僅具有定的強(qiáng)度,而且還要有定的禚性。我廠生產(chǎn)活塞桿為了減輕其量心部是空心的,是有兩件組焊而成。又考慮到焊接的工藝性故采用45鋼?;钊麠U是空壓機(jī)中重要的運(yùn)動(dòng)部件,加工工藝流程較為復(fù)雜,下而足工藝流程和活塞桿調(diào)質(zhì)前結(jié)構(gòu)。
  下料粗車鉆組焊正火車外徑光探傷半精乍調(diào)質(zhì)焊排氣(Exhaust)孔精車磁粉探傷磨外徑精車球體面淬火發(fā)藍(lán)。
  活塞(piston)桿調(diào)質(zhì)前結(jié)構(gòu)從上面活塞桿的形我們,以看出形的左側(cè)上下各鉆了個(gè)⑴孔用于焊接和淬火的出氣孔,熱處理(chǔ lǐ)以后還需要堵上。昆山空壓機(jī)維修在啟動(dòng)前,首先啟動(dòng)油泵控制系統(tǒng),油泵控制系統(tǒng)啟動(dòng)后保證空壓機(jī)各潤(rùn)滑部件潤(rùn)滑良好,同時(shí)油泵控制系統(tǒng)可通過內(nèi)置的溫控閥來調(diào)節(jié)內(nèi)部油壓和油溫,以滿足系統(tǒng)需要。形的右側(cè)有條寬度為6,1繞活塞桿外抒圈的為環(huán)焊縫,從形上我們還可以看出,在活塞桿中部38mm的范圍內(nèi)其H,最溥僅有4mm而在兩端的桿部,厚達(dá)到22nlm.
  2技術(shù)(technology)要求和應(yīng)力分析由于活塞(piston)桿在運(yùn)動(dòng)中要承載拉應(yīng)力和壓應(yīng)力,故需要綜合機(jī)械(machinery)性能,要求比較高現(xiàn)在熱處理(chǔ lǐ)上就要進(jìn)行調(diào)質(zhì)處理,硬度要求為漢28,32,調(diào)質(zhì)的工件經(jīng)磁粉探傷不得有央淹氣孔裂紋等內(nèi)部缺陷。工件首先要進(jìn)行組焊,焊后產(chǎn)生廣較大的內(nèi)應(yīng)力。在焊縫的兩側(cè)壁厚又是不等的。這樣在兩造成冷卻速度不致,產(chǎn)生較大的熱應(yīng)力。這種由焊接造成的位力如不及,消除,有可能造成裂紋。焊7的工件經(jīng)過祖車和半精車又產(chǎn)生了定的機(jī)加從力。在熱處理淬火的過程中不可避免的產(chǎn)生熱應(yīng)力和組織應(yīng)力,在工件淬火開始的瞬間,工件的外灰而首先冷卻而在其心部溫度(temperature)仍很高,這樣就產(chǎn)生了個(gè)溫度差,在熱應(yīng)力的作用下1件的,產(chǎn)生了拉應(yīng)力,而在其心部產(chǎn)生了壓應(yīng)力。隨著冷卻時(shí)間的推移,工件內(nèi)外溫度趨向了致,此時(shí)心部開始收縮,但受到已冷卻,面的制約,在其心部產(chǎn)生拉應(yīng)力,在面產(chǎn)生壓應(yīng)力=工件從高溫(high temperature)時(shí)的奧氏體到冷卻時(shí)轉(zhuǎn)變成馬氏體,由于組織結(jié)構(gòu)的改變其體積(volume)發(fā)牛漲大,現(xiàn)在應(yīng)力分布好和熱應(yīng)力冷卻時(shí)的力相反。從形上我們還可以看到活塞桿的壁厚差很人,這樣就造成冷卻速度和相變有很大小,主要成該足相變應(yīng)力,現(xiàn)在作用力上主耍是壓應(yīng)力,而在桿部?jī)蓚?cè)由于壁厚較厚冷卻速度較慢。在熱應(yīng)力和組織應(yīng)力的雙重作用下主要現(xiàn)為拉應(yīng)力。這樣在機(jī)加應(yīng)力和焊接應(yīng)力以及熱處理淬火應(yīng)力多重應(yīng)力的作爪,其應(yīng)力若超過屈服強(qiáng)度(strength)則要產(chǎn)生塑性變形,若應(yīng)力超過抗拉強(qiáng)度則耍產(chǎn)生裂紋,這樣在活塞桿焊縫的兩側(cè)極易產(chǎn)生縱向裂紋。
  3熱處理過程中探索45鋼對(duì)淬火裂紋比較敏感的鋼種,只要工件形狀(shape)復(fù)雜壁厚差較大,在淬火時(shí)都容易產(chǎn)生裂紋=45鋼般奧氏體(Austenite)化的加熱溫度為20,86,然后淬人綠化鈉水溶液。為了防止工件的變形和,裂,最好有這樣的種淬火介質(zhì)在820,700較慢的冷卻(cooling)速度,而在7,3,550快速冷卻以避免珠光體(pearlite)的形成,最后在300,200緩慢冷卻。這種理想的淬火介質(zhì)目前還沒有,在熱處理的實(shí)踐中般采用分級(jí)淬火。但冷卻溶液進(jìn)人活塞桿內(nèi)腔后很難進(jìn)行,洗,容易對(duì)工件造成腐蝕。在生產(chǎn)(Produce)實(shí)踐中我們嘗試著下例方法(method)進(jìn)行淬火加熱保溫后出爐空冷至750,左右采用水淬油冷。
  781加熱(heating)保溫后直接水汕淬火業(yè)溫淬火述仲種力法都不是很理想,經(jīng)磁粉(magnetic particle)探傷盾產(chǎn)品(Product)的合格率僅有5左右。昆山空壓機(jī)保養(yǎng)在空壓機(jī)的進(jìn)、排氣口安裝消聲器或設(shè)置消聲坑道以后,氣流噪聲可以降到80db(a)以下,但空壓機(jī)的機(jī)械噪聲和電機(jī)噪聲仍然很高,因此還應(yīng)在空壓機(jī)的機(jī)組上安裝隔聲罩。4、懸掛空間吸聲體:在佛山凌格風(fēng)空壓機(jī)站,高大空曠的廠房混響很重。6來我們還是在亞溫淬火上做文章。
  82,1加熱(heating)保溫(Insulation)40分鐘降溫(Cooling)至730保溫30分鐘水油淬火水冷3,5秒。采用這種處理方法,介格率覓提高至70,80,但產(chǎn)品質(zhì)(Character)螢還坫+穩(wěn)定。
  4最終熱處理工藝(Technology)的選擇(xuanze)最終熱處押藝的選抒我們僅在上述第種工藝的基礎(chǔ)上稍稍做調(diào)整,把水汕淬火改為水空氣(Basin air)淬火,其他小變具體藝如下加熱保溫(Insulation)40分鐘降溫(Cooling)至730保溫30分鐘水空氣淬火水冷8,12秒,淬火后及,火,先在200保溫30分鐘然后升至4801進(jìn)行高溫回火保溫90分鐘。
  磁粉探傷檢杏共97只,發(fā)現(xiàn)裂紋行4只。昆山空壓機(jī)是回轉(zhuǎn)容積式壓縮機(jī),在其中水或其它液體當(dāng)作活塞來壓縮氣體,然后將氣體排出。昆山空壓機(jī)保養(yǎng)在空壓機(jī)的進(jìn)、排氣口安裝消聲器或設(shè)置消聲坑道以后,氣流噪聲可以降到80db(a)以下,但空壓機(jī)的機(jī)械噪聲和電機(jī)噪聲仍然很高,因此還應(yīng)在空壓機(jī)的機(jī)組上安裝隔聲罩。4、懸掛空間吸聲體:在佛山凌格風(fēng)空壓機(jī)站,高大空曠的廠房混響很重。
  5工藝(Technology)分析(Analyse)并經(jīng)40分鐘保溫碳允分溶人奧氏體,隨著保溫時(shí)間(time)的延長(zhǎng),碳鐵原廣的擴(kuò)散,奧氏體成分已趨向(tend to)均勻化此時(shí)工件在爐內(nèi)汗始緩慢降溫(Cooling),從82,1降至73,1大約需要30,40分鐘,在此過程從奧氏體內(nèi)(in vivo)就要析出鐵素體,隨著鐵素體歟的增加(increase),奧氏體中含碳坫也存增加。在730保溫30分鐘后產(chǎn)品的整體溫度均勻致,此時(shí)工件從爐內(nèi)取出直接淬火,在淬火的過程中奧氏體轉(zhuǎn)變成馬氏體和少最的殘余奧氏體,這樣淬火后得到的組織為鐵素體馬氏體+殘余奧氏體,由奧氏體轉(zhuǎn)變成馬氏體工件的休積要脹大。由于殘余奧氏體的存在好抵消了部分體積的脹大,水冷8,12秒后取出空冷,此時(shí)工件的溫度大約在150 250,而此種鋼的馬氏體轉(zhuǎn)變溫度是340,這樣工件在空氣中緩冷的過程中完成組織轉(zhuǎn)變?;鼗饡r(shí)在200 1保溫30分鐘要是使活塞桿內(nèi)部分得到蒸發(fā)和排出(discharge),避免在高溫時(shí)氣體(gas)來不及排出在工件內(nèi)部造成很高的氣壓。
  從以上分析(Analyse),我們不難看出淬火溫度從820降至730.這就大大降低了淬火的熱應(yīng)力,此同,在亞溫區(qū)淬火由于殘余奧氏體存在,也就減小了組織應(yīng)力,最后在150,25,0緩慢冷卻來完成組織轉(zhuǎn)變,這,再次減小組織應(yīng)力。昆山空壓機(jī)是回轉(zhuǎn)容積式壓縮機(jī),在其中水或其它液體當(dāng)作活塞來壓縮氣體,然后將氣體排出。這樣在熱處理時(shí)充分降低了淬火的熱應(yīng)力和組織成力,這就大大降低了工件淬火出現(xiàn)裂紋的可能(maybe)性(Possibility)。
  6小結(jié)空壓機(jī)級(jí)活塞桿45鋼采用上述工藝已先后處理(chǔ lǐ)2,3批,工件總計(jì)200余只,磁粉探傷巡查產(chǎn)品合格率都有穩(wěn)定在95以,較好地解決了45鋼淬火裂紋問。采用此種處理亞溫淬火方法(method),我們認(rèn)為這不僅可以解決01級(jí)活寒桿出現(xiàn)的淬火裂紋問,也可以解決部分由15鋼制作(Making)形狀復(fù)雜或壁厚差較大淬火易出現(xiàn)裂紋的產(chǎn)品的問。


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